看图跟我学,几十元钱救老“板”
故障原因:在日常使用过程中,CPU风扇坏掉后长时间停转,导致CPU周围温度急剧升高(Intel的CPU质量还不错、没有烧掉算万幸!),CPU供电部分的滤波电容发生漏液(想象一下烤羊肉串吧)(图1)。
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事后虽然更换了新的CPU风扇,但机器总是频繁的死机,一小时内会发生数次自动重启,经分析初步认定为CPU供电不稳定所致。大家知道,电容发生电解液泄漏后,轻则出现容量变小、耐温变性能下降,重则出现漏电现象,直接影响稳压电路末端的电源输出质量。
本着DIY精神,决定自己动手更换图中的滤波电容。
准备工具:要换滤波电容,需要有一把电烙铁、若干焊锡膏、焊锡丝。其中电烙铁应选择焊头较细,功率不宜超过20W。
实战操作:从图中2可以看到原电容量为2000uF,耐压为6.3伏特(为什么这么小,因为现在的CPU工作电压只有1.x伏特)。
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那么应该选择怎样的替代品呢?选择和原来一样的当然没问题,不过有时候我们并不能买到同样的电容,那就应该按照以下顺序选择了。替代品当然质量要好;然后就是直径尽量与原来的一样,因为每两个电容之间空隙都很小,直径大的电容放不进去;电容参数上选择容量大于等于2000uF,耐压大于等于6.3伏特即可,因为更大的容量可以让供电波形更稳定,而耐压值只要大过原来的产品,就能保证工作稳定。我选择的替代电容容量为3300uF,耐压为6.3伏特,每个8元,体积与原电容相同(图3)。
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剩下来的工作就是去旧迎新了,电容的拆卸工作是比较有难度的,如果你没做过这方面的尝试会困难一些,胆大心细是你成功的基础。
其实你最好能准备一把吸锡的电烙铁,这将避免很多麻烦,后面我们会提到。
把烙铁接通电源,将焊头清理干净,用牙签把需要处理的焊点上均匀的抹上一层焊油,这将有助于热量的传递。先用热好的烙铁加热电容的一个管脚,同时用手在主板的下面捏住电容,待管脚的焊锡完全熔化时,手用力横推电容,使被加热的管脚向着脱离主板的方向移动。同理再反过来处理另一个管脚,几个回合之后,电容就拆下了,说起来有一点复杂,请看图4的示意图吧!
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拆掉电容后的主板如图5,但请注意,每一个孔里面都满是焊锡,这将给我们插入新的电容管脚带来麻烦。所以,下面我们要把里面的焊锡搞出来。
上面我们提到吸锡电烙铁,如果你有了它就容易多了,将烙铁对准焊孔加热后,按动按钮,里面的焊锡就乖乖地被吸走了。如果你没有也没关系,我们可以DIY一个“吹锡器”,经实验同样很好用。
下面需要把焊孔清理干净,需要借助一个小工具──圆珠笔外壳。要一边是大孔、一边是小孔的那种。用烙铁加热焊孔,同时用圆珠笔筒对准焊孔,待焊锡充分熔化后,迅速移开烙铁头,同时用嘴含着笔筒用力吹气,熔化的焊锡在气流作用下离开焊孔,此操作时机比较难掌握,一次不行可多次尝试。有条件可用皮老虎(修表师傅用的除灰的东东)代替圆珠笔筒及“嘴”,具体操作如图6。
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新买回来的电容管脚都很长,而且两支管脚一长一短,长肢代表正极,短肢代表负极(如图7),外壳上负极一侧有一排负号也可以辨识。在主板上同样有图标标明电容安装的正负极(如图8)。将管脚剪短后插入到焊孔内,此过程一定要保证新换的电容安装方向与原电容一致,一旦正负极接反,电解电容将发生爆炸,虽然是小规模的,但也够吓人了。
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在插入焊孔的管脚上抹上少许焊油,用电烙铁和焊锡将它们牢牢的焊在一起,用纸巾将多余的焊油擦净,大功告成了!
迫不及待的将主板安上后,当机器自检发出“嘀”的一声时,别提心情多激动了,仿佛自己在奥运会上拿了金牌一样。机器很顺利的安装上了XP,非常成功的跑了几遍3D MARK 2001SE的测试,接连玩了几局Delta Force,没有任何不稳定的状况发生。至此只花费了不到10元钱,充分贯彻DIY精神,成功的将主板起死回生!
小编有话说:
这篇文章不但是教会了有一定经验的用户修主板的一个方法,而且对没有实践能力的用户来说,也可以了解到主板维修的秘密,使用户在遇到此类问题时能减少被奸商欺骗的情况。
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